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      小技改跑出高质量发展加速度

      发布时间 :2020/5/25 15:37:08

             2020年 ,某炼铁厂干部职工立足岗位 ,在创新中探寻降本增效之道 ,深挖生产提质之法 ,助力企业奋斗“国内一流 、行业领先”总目标实现 。

             智造刮料板 刮出效益刮出金

             电子皮带秤是烧结配料的核心设备 ,其称量准确性与烧结矿品质息息相关 。实际生产中 ,受物料物理特性影响 ,电子秤皮带带面时常出现粘料 ,容易造成称量误差 ,降低物料配比执行的准确性 。在实地观察中 ,技术人员发现主要原因是称体自带刮料装置较小 、磨损较快 。

             针对此问题 ,技术人员充分研判后 ,决定对刮料装置进行系统优化 ,通过利用50mm角钢在机尾制作固定支架 ,支架上安装固定及调节螺母 ,同时将废旧皮带作为刮料板二次利用等举措 ,成功实现了积料及时回收上带 ,预计年可降本5万余元 。

             智设自动加油 提高设备利用率

             夏季是设备故障的高发期 ,该厂所属的激振器由于采用人工润滑 ,常因润滑不到位 、温度过高等原因 ,出现故障 。针对这一情况 ,该厂以实现全系统设备自动润滑为目标 ,将自动加油管路引至设备就近位置 ,采用软连接方式与设备互通 ,一举实现了振动设备自动加油的目的 。改造后 ,不仅激振器设备寿命可以延长三个月 ,而且每月可节省润滑油21kg左右 ,年可直接降本7万余元 。

             智改布料压辊 提升成品矿质量

             压辊作为强化烧结布料操作的装置 ,其工作原理是利用自身重力对烧结料面进行压实 、平整 。该厂400㎡烧结机采用一体式压辊 ,由于自身重量 、机头高温影响 ,容易出现卡死现象 。为解决此问题 ,该单位技术人员突破固有思维 ,大胆提出变一体式压辊为分体式的思路 ,通过将现有压辊布局方式改为一长两短叠加布局 ,并根据压辊长短制作压辊固定调节支架 。改造后 ,料面平整 ,压辊转动灵活 ,压料强度调节更加方便 ,“边缘效应”成功得到有效控制 。

      来源—中国冶金报